b、 提高系统效率
采用变频器驱动之后,电机与减速器之间是直接硬联接,中间减少了液力耦合器这个环节。而液力耦合器本身的传递效率是不高的,且主要是通过液体来传动,液体的传动效率比直接硬联接的传动效率要低许多,因而采用变频器驱动后,系统总的传递效率要比液力耦合器驱动的效率要高5%~10%。
另外,矿井通常离变电站距离较远,不同时段电压波动较大,利用变频器的自动稳压功能,也有部份节能作用。
综上所述,皮带运输机变频控制系统可对运输皮带进行过程、逻辑控制;
解决电机同轴出力不平衡的问题;
在较低速度时可实现最大的转矩输出;
具有完善的检测及保护特性:机械、光电双重堆料检测;冗余的速度检测;压力突变检测;烟雾、干湿、温度检测;皮带打滑检测;皮带跑偏检测;纵向撕裂保护;输送带张力下降保护;电机综合故障保护。
综上所述,采用PCS系列皮带运输变频调速控制技术来改造传统的带式输送机驱动系统,不仅在技术的先进性还是带来的社会及经济效益方面都是巨大的,随着变频调速技术的不断成熟,在带式输送机的驱动上变频器将占主导地位。
使用变频调速技术,对平顶山某洗煤厂的皮带机、煤浆泵等负载进行变频改造,设计方案如下:
某洗煤厂160KW皮带机,采用直接起动,启动时皮带损伤严重,输煤量大大超过工艺规定,建议进行变频改造。系统设计采用日本富士FRN5000G11-200KW变频器,外形尺寸1000×680×360mm,柜体采用GGD2200×1000×600mm,变频主回路设有HD13-600A刀开关、MB30-800A空气开关,为保护变频器功率模块,主回路设置FCS3.4-1400A快速熔断器。在皮带现场设置现场操作箱,显示变频器频率、设备运行电流、现场调速电位器等。
另外该洗煤厂还有一台110KW YTM、YHP、YMPS系列6KV磨煤电动机,由于设计缺陷,不能调速调负荷运行,煤浆池经常抽干,供应量较大。系统改造要求:煤浆泵泵入旋流器中、要求进入旋流器的没将压力近似恒定,煤浆提升(输送)流量可调,工艺停机时煤浆池的煤浆尽量抽干(否则,煤浆堵塞煤浆泵,下次启动时非常困难)。要有煤浆泵缺液保护,防止浆泵干磨。为此,可采用FRN5000G11-110KW富士变频器,采用西门子LOGO可编程控制,煤浆池内设置HYD-5m煤浆液位开关,实现缺液保护和煤浆抽净液位控制。目前系统正在安装调试,具体运行情况另行报告。