山东金岭铁矿选矿厂(简称金岭铁矿选矿厂)现拥有球磨电机4台,功率均在280kW以上,其中3#、4#球磨电机采用频敏变阻器进行起动,而1#、2#球磨电机仍采用电阻器多级手动切除起动方式,其控制线路如图1所示。近年来,高压电机经常出现起动困难现象,尤其是2#球磨电机特别突出。
1查找原因
对2#球磨电机检查发现,由于环境相对潮湿,生铁电阻锈蚀老化严重,造成接触不良;而电动机及其主控线路均未发现异常。打磨电阻并用碘钨灯进行烘烤后,试车时仍起动困难,分析其原因是:
(1)生铁电阻自1967年开始使用至今,绝缘严重老化。同时,由于生产环境较为潮湿,电阻锈蚀严重,造成接触不良。
(2)球磨电机超额定负荷起动。球磨机的起动负荷与停车时间长短有关:停车时间越长,钢球与磨料结块越严重,起动负荷越重;再次起动过程中,负荷随转速的变化而变化,在60%~70%额定转速时,负载达到最大值。此时,负载可以超过额定负载10%~20%,也造成超额定负载起动。
(3)采用生铁电阻多级起动方式,不仅占地面积大,而且控制系统庞大、复杂,手动操作造成电阻切除时间不均匀,维护检修不便。同时,由于球磨电机功率较大,转子电流很大,随着电阻逐段变化,转矩变化较大,对球磨电机的机械冲击就大。
2处理措施
2.1 频敏变阻器起动方式
频敏变阻器相对于生铁电阻而言,具有结构简单,运行性能可靠,维护方便,能自动操作等优点。由于其电阻值随转速的上升而自动减少,使电动机能平滑起动,因此可以弥补生铁电阻的诸多不足,是一种较为理想的起动元件。
金岭铁矿选矿厂4#球磨机于1994年4月投产,采用频敏变阻器起动方式,控制线路见图2。
设备运行中,短接频敏电阻器的接触器主触头发热烧坏(质量问题),致使频敏变阻器长时间串接在转子回路中发热烧坏,影响生产达48h。同时,外购更换用的接触器和频敏电阻器费用为6700元。实践证明:外购的4#球磨配电柜的起动控制线路不完善,存在一定的缺陷。
2.2 改进措施
考虑到单纯更换生铁电阻费用达5000元以上,且电阻多级切除起动方式不适应生产发展的需要,决定采用频敏变阻器起动方式。同时考虑到4#球磨频敏控制线路设计不够合理,决定采取如下措施:
(1)拆除原有的生铁电阻及其起动控制线路。
(2)对4#球磨机换下并修复的频敏变阻器进行检查测试,确定符合使用条件后安装在2#球磨机上。
(3)利用原切电阻时的5y接触器作为将频敏变阻器串接在转子回路中的接触器,改进2#球磨电机的起动控制方式。
所用5y接触器的型号为KT-4225型,额定电压500V,额定电流600A。这种开关主接点比较大,性能可靠,同时有以下结构优点:有主辅两个线圈,主触头在主线圈通电后吸合,经过一个机械机构支撑;起动完毕主线圈断电后,依然靠机械机构支撑主触点吸合,带动机械机构动作,释放主触头,为下一次起动做准备。主辅线圈都是瞬时通电,所以使用寿命长,且具有一定的节能效果。
当高压少油断路器的辅助接点DL通电后,中间继电器ZJ1线圈通电并自锁,ZJ1的常开触头使继电器SJ1的线圈通电;当达到其整定时间时(12~13s),SJ1延时闭合的常开触头闭合,使中间继电器ZJ2线圈通电自锁,ZJ2常开触头闭合,使5y接触器的主线圈通电,主触头闭合,将频敏变阻器短接,高压电机起动完毕,进入正常进行状态。此时,由于5y常闭触头断开,中间继电器及时间继电器线圈相应断电,使5y主线圈断电,但由于机械机构的作用,5y主触头依然闭合,保持频敏变阻器的短接状态。当球磨电机停车时,DL断电,ZJ1的常闭触头使5y的辅助线圈通电,带动机械机构动作,将5y的主触头释放,频敏变阻器恢复起动前的状态,为下次起动做准备。同时,5y常开触头使辅助线圈断电,一切都恢复至起动前的准备状态。
本次改造设计还加装了一只时间继电器SJ2,其延时闭合时间调整为20s(比SJ1晚闭合)。当由于电器故障而出现频敏变阻器串接在转子回路通电发热时,通过SJ2的常开触头闭合起来,使电铃通电而提醒生产工人及时停车,防止频敏变阻器烧坏。
3改造效果
本次改造是在原球磨电机起动控制系统的基础上进行的,充分利用了原有的修复电气元件,如频敏变阻器和5y接触器,外加7.8mm铜导线和2只时间继电器。改造后,2#球磨机的起动性能良好,操作简便,安全可靠,起动控制方案比4#球磨电机更加合理、完善,且改造成本不足5000元,节约资金1.5万元(外购成套控制柜需2万元)。此外,5y接触器及SJ2继电器保证了频敏变阻器不被烧坏,也大大降低了维修费用。5y接触器的主辅线圈只瞬间通电,具有一定的节能效果。
实践证明:2#球磨电机控制线路的改进设计是成功的,可据此对1#球磨电机进行改造。