4 循泵改造的调试工作
(1)记录下改造前,32号、33号循泵运行时的有关参数:机组负荷,循泵电流、流量、振动、循母压力及凝器进出压力、机组真空等。
(2)记录下31号、33号循泵下的有关参数(同上,负荷最好与上述第1条相同即11和12号机负荷均为303 Mw 左右)。
(3)组装结束后单电机试转(先18极后16极),在每种状况下电机单试2 h,测量振动,记录电流、温升,确定电机方向,同时注意电机在两种状况下的噪音。两种状况下单电机试转正常后进行对轮连接工作。32号循泵电机接线处于16极即高速状态。
(4)循泵试转前有关系统检查工作结束。六期循泵运行方式为31号、33号循泵运行,32号、34号循泵备用。
(5)启动32号循泵(16极),停31号循泵(运行方式:32号、33号循泵运行),记录有关参数,分析32号循泵的运行情况,运行2 h后停用,调31号循泵运行。电气专业开工作票将32号电机接线改18极即低速状态。
(6)再次启动32号循泵以18极运行,运行方式:31号、32号、33号循泵运行。根据循母压力调整循门开度,维持循母压力基本不变,直至循门开足。维持3台循泵运行1 h左右,记录有关数据(同上)。
(7)32号循泵运行1 h检查正常后,停用31号循泵,运行方式:32号、33号循泵运行。调整循门开度,维持循母压力,记录有关数据(同上)。对上述4种运行方式进行比较。
(8)试验期间,两台机组负荷尽量保持不变。
5 运行经济性分析
将32号循泵改造成低速泵(18极),根据负荷和季节的变化采用高速泵(1 6极)与低速泵、高速泵与高速泵几种不同组合运行,从而可实现节能降耗的目的。下面就几种循泵的运行方式进行分析。
5.1 从节约厂用电的角度分析
两台机组均为300 MW左右的负荷,以采用3台高速循泵和两台高速、一台低速循泵运行方式进行比较。结果是改造后3台循泵两高一低运行方式更加经济、合算。因为改造前后工况3台循泵运行机组凝器真空均一样,但改造后32号循泵(18极)比32号循泵(16极)运行经济,3台循泵共节约总电流达58 A,节约厂用电达406 kW?h。从全年来看,两台高速泵(16极)、一台低速泵(18极)运行的时间约达7.5个月,共节约电量为2 192 400kW?h,按电价0.32 kW?h元计算,则全年可节约人民币70.2万元。每台循泵改造费用为21万元,则半年时间即可收回全部投资。
5.2 机组的经济性进行分析
增开一台低速泵可使两台机组凝器真空共提高0.9 kPa(以理论计算及实际运行结果来看,300MW 机组真空每提高1 kPa,可以多发2 200 kW左右),因此,机组每h可以多发1 980 kW?h。而增开一台低速循泵,3台循泵的电流相对于两台循泵共增加198 A,折算成厂用电量为1 386 kW?h。综合比较,在相同蒸发量的前提下,整个机组每h可节约电量598 kW -h。
6 结论
(1)在春、秋及冬季高负荷期间增开低速泵(18极),可以获得较大的经济效益。32号循泵由高速(16极)改造为低速(18极)是成功的。
(2)循泵改造的结果表明;通过改造可以大大提高机组循环水泵调度的灵活性。改造后,在冬季32号循泵经济调度的负荷应控制在250-270 MW之间;在春、秋季负荷应控制在230-240 MW之间。
(3)两台机组两台循泵运行工况下,不推荐32号循泵(18极)与其他循泵(16极)组合的运行方式。因为这样的运行方式使循环水母管压力偏低,不利于机组的安全运行。单台机组的运行工况下,可采用上述运行方式。