选择自动控制方式时,变频器的起动/停止由继电器Jl的常开点Jl2控制,Jl2接变频器的数字输入端DI6,此时常开点J1l无效,通过电位器W可设置凝汽器真空给定值。安装在凝汽器上的真空变送器,其测量值作为过程控制变量的反馈值,由变频器的模拟输入口AI2+、AI2-输入到PID控制器,与电位器W给定值进行比较。当真空变送器测量值小于电位器W给定值时,PID控制器的输出使传动单元速度增大,水泵流量增大冷却加速。反之,PID控制器的输出使传动单元速度减小,水泵流量减少冷却减速,直到PT测量值与电位器W给定值相等时,电机转速稳定在某一值不变。
3.6 循环水泵在变频方式下的优点
3.6.1 提高了设备的使用寿命:电机的谐波损耗大大的减少,消除了由此引起的机械振动,减小了轴承和叶片的机械应力。
3.6.2 提高了系统的可靠性:在变频器上加装工频旁路装置,变频器异常时,变频器停止运行,电机可以直接手动切换至工频下运行。
3.6.3 减小了起、停时对系统的冲击:起、停时通过控制循环水泵的转速能够使水压平缓的变化。
3.6.4 节约能源:能够使循环水泵在经济的状态下运行,减少了不必要的浪费。
4、某电厂改造前后的数据对比
4.1 以国产300WM机组为例在不同负荷、不同运行方式下测得数据如下
机组负荷(MW) 改造前频率/电流 改造后频率/电流 减少的综合输入功率(KW)
150 50HZ/195A 38.00HZ/78.00A 997
210 50HZ/195A 40.00HZ/85.00A 937
240 50HZ/195A 44.87HZ/113.40A 695
300 50HZ/195A 49.95HZ/155.55A 336
测试结果表明,50%负荷时节能率约为60%,满负荷时节能约为20%。
4.2 变频改造后的效益计算
一台300WM机组对全年发电机组运行时间按7200小时计算,其中双泵运行时间和单泵运行时间各一半,发电机组满负荷、80%负荷、70%负荷、50%负荷运行时间均为1800小时,电费成本0.25元/度。
1)某机组50%负荷运行时,在双泵运行情况下,估算年节约电量:897000KWh
年节约电费:249750元
2)某机组50%负荷运行时,在变频泵单泵运行情况下,估算年节约电量:897000KWh
年节约电费:249750元
3)某机组70%负荷运行时,在双泵运行情况下,估算年节约电量:843000KWh
年节约电费:210750元
4)某机组70%负荷运行时,在变频泵单泵运行情况下,估算年节约电量:843000KWh
年节约电费:210750元
5)某机组80%负荷运行时,在双泵运行情况下,估算年节约电量:625000KWh
年节约电费:156250元
6)某机组80%负荷运行时,在变频泵单泵运行情况下,估算年节约电量:625000KWh
年节约电费:156250元
7)某机组满负荷运行时,在双泵运行情况下,估算年节约电量:302000KWh
年节约电费:75500元
8)某机组满负荷运行时,在变频泵单泵运行情况下,估算年节约电量:302000KWh
年节约电费:75500元