(1) 起动性能优越
变频器采用速度闭环控制,调速精度高,启动转矩可以做到等于最大输出转矩;即使在零速也可以达到最大转矩。串电阻调速起动过程和调速换挡过程中电流冲击大。
(2) 系统效率高
变频器输出直接和电机相连接,效率高;绕线式电机转子串电阻调速,电阻上消耗大量的转差功率,效率极低。
(3) 负载特性良好
变频器负载可以在很大的范围来调节;绕线式电机转子串电阻调速范围有限。
(4) 维护成本低
变频器的运行成本和维护成本却远远比串电阻调速低。串电阻调速的日常维护比变频器工作量大,维护成本高。
6.2 变频器系统和绕线式电机转子串电阻系统综合比较
变频器系统和绕线式电机转子串电阻系统综合比较如附表所示。
7 vt710直接高压变频器运行情况及经济效益分析
vt710直接高压变频器于2008年2月1日开始调试,2月7日开始带负载试运行,3台变频器直接起动试运行一次成功。
通过调试和运行情况可以看到,明电舍的驱动系统满足了湿度大、电压波动大、负载变化大、平滑起停、低频大扭矩等多单元同步运行的现场要求,具有以下优点:
(1) 运行稳定,安全可靠。
(2) 启动平稳,无冲击,同步性好,能够自动达到功率平衡,由主机控制将3台电机同时启动。实现了软启动,软停止。启动过程中几乎无冲击,降低了电机的噪音和故障率。并且3台变频器运行电流相差均在1a以内,实现了自动功率平衡调整。
(3) 变频器自身保护功能完善,保护功能完美,动作灵敏可靠,大大加强了对电动机的保护。
(4) 节能效果明显,大大降低了用电量,节约了电费。实际测量中,空载运行电流为15a,重载运行电流为40~50a。3台电机每小时至少能节约电能270~350kw.h,按0.5/kw.h计算,一天运行20h,每年可减少电费支出100万元左右。而在煤量不正常的情况下降频使用,节能效果更加显著。
很多用户已经对新柳矿的皮带机改造成功表示了极大的兴趣,大家一致认为此新系统解决了传统皮带机驱动的很多顽疾。
调试中遇到的问题及解决的办法
在本项目中的调试中,遇到如下问题,需在今后的工程中注意:
(1) 由于在机械抱闸打开后才给vt710发出run指令,在vt710输出转矩之前,当皮带载煤较重的情况下,电机有被倒拖的现象,在某些时刻电机进入第4象限特性而超出转差控制范围。而vt710为标准2象限产品,此时会偶尔发生无法启动的问题,需重新复位。在此,经讨论提出几种解决方案:
●采用vt710的预激磁模式,在抱闸松开前维持电机磁场,保证在抱闸松开时电机可以立刻输出转矩;
●采用vt710的0速转矩控制模式,在抱闸松开前维持电机转矩,但速度指令为0,而在抱闸松开后改变速度指令,电机可立即爬升。
●采用有双pwm的vt710p变频器,可4象限连续工作,能够将电机电能直接反馈到电网,可以满足频繁启停并克服位能负载的下滑问题。在绞车、起重机等位能负载应用时,必须采用vt710p。
鉴于皮带倒拖问题并不十分明显,且距离微小,现场采用了非常简明的启动延时方案,待逆止器顶住电机后再启动vt710变频器,避免了在4象限启动的问题。