没有资料也得干!虽然大家心里都没底,但形势已由不得人过多考虑了!
机电修理分厂负责新电机的安装,铜川分公司负责电气部分改造调试。我作为工程装备部现场工程师,具体负责现场协调和技术指导。其实也没有什么领导具体分什么工,个人知道自己该干什么!
晚上,机电修理分厂开始拔对轮。因为新电机的轴径是 220 毫米,旧电机的轴径是 215 毫米,车新对轮可能要一天多,而将旧对轮拆下扩孔,就快多了。对轮拔到夜里 1 点多,然后连夜车。
第二天,雨一直在下。
对轮做了一天,到中午完工了。新电机下午开始装对轮,然后吊装,那家伙的个头比旧的还大,电机自身重量 20.5 吨,加冷却罩,总重量居然有 23 吨重呢。整整一下午,电机才就位!然后开始接线,到晚上,把主要电缆连接完毕。
水阻应该在今天配制了,可是不知铜川分公司的人在忙什么,一直没有动静。今天是星期五,可由于停产的原因吧,现场只有二个科长在,没人干活,也只好作罢。直到深夜了,铜川分公司副厂长还逼着二个科长亲自动手配水阻呢,搞得二个科长面面相觑,我有什么好说的?!
天已经大黑了,又下着小雨,由于测温电缆和旧电机方向不一致,得加长,当时没有电缆,其余工作只有等次日再干了。
第三天,开始改油路和配水阻,做最后的试车准备。天已经放晴了,老天真是开眼!
铜川分公司这边开始配水阻,水阻的调配是成功关键,大了启动不了,小了可能顶总降,多大才合适呢?他们直问我配多大的,似乎自己完全不知道该如何做似的。对于我这个干了才一年多的所谓老电气工程师来讲,是没有任何经验和资料可借鉴的,虽然配过绕线电机的水阻,可那是在二次回路中,而这次是在一次侧 6000V 高压下配,对这次没有太大的帮助,好在我的理论功底还不错,只要能结合实际,我想还是可以应付的。
首先测量现有电阻,是 2.5-3 欧,考虑到是绕线电机,启动电流比较大,先将水阻定在 5 欧左右应该没有太大问题。这只是感觉,没有详细的计算,简单分析是,即使不考虑电机的阻抗,短路电流应该在 1200A 以内,不会顶掉总降的,至少不会全线断电,这是最保守的估计了。将意见反映给领导决策,他们嫌大了,要求按 4 欧调。但我觉得 4 欧可能小些,可领导的意见又不能不考虑,取平均值,按 4.5 欧调(有些搞笑是不^_^)。水阻调配经过半天时间完工了,领导也默认了这个电阻。再让分公司把所有电缆、接触器等做系统检查,以防万一。为保险起见,把水阻柜的星点改成三角接法。检查结果,水阻启动柜各器件、接线、电缆、真空接触器等完全正常。