造纸机械变频应用
2012-02-09 20:41:37   来源:www.simotd.com   评论:0 点击:

编者摘要:中国造纸工业有效生产能力自1990年以来,特别是自1995年以来一直在持续增长。到2002年底为止,我国有4000多个造纸厂,其中规模以上的有2600多家。目前的新增纸机的传动设备已经有80%以上采用交流电动机传动变频器。

(二)、节能效益分析

根据该厂改造前和改造后纸机能耗对比,如下:

改造前的电功率:90米的车速P90=74A×180V+3×220=13980W=13.98kW(直流传动)

按一年生产300天计:整机用电=300×24×13.98=100656(kWh)

改造后的电功率:90米的车速P90=1.732×16A×380V=10530W=10.53(kW)(变频传动)

整机用电=300×24×10.53=75816(kWh)

全年可节电=100656-75816=24840(kWh)

由此可以得出应用变频器后实际节能为:25%

(三)、工艺效益分析

①纸机的运转率提高:27%以上(由月平均产量得到,已排除其他因素)可增产值:

②成品率提高:1.6%

综上所述,采用变频器后提高纸机的运转性能,进一步提高了经济效率。

(四)造纸附属设备的变频器应用分析

造纸机的辅助设施包括以下几个系统:供浆系统、白水系统、真空系统、压缩空气系统、化学品制备及传送系统、供水系统、蒸汽系统等。为了使造纸机能够连续均衡地运转,它的辅助设施能力,一般应超过造纸机的最大生产能力的15%-30%,这将存在具大的能量损耗。

供浆系统的变频应用

供浆系统必须满足下列几个条件:

(1)向造纸机输送的浆料要稳定,误差不能超过±5%;

(2)浆料的配比和浓度要稳定均匀;

(3)贮备一定的浆料量,使供浆能力可以调节,以适应造纸机车速和品种的改变;

(4)对浆料进行净化精选

(5)处理造纸机各部分损纸。

通常情况下,供浆系统由供浆管路的浆泵、冲浆泵和净化设施的压力筛、除渣器组成,要达成以上五点目的,最主要就是要对浆泵和冲浆泵从全速运行变为可速度调节变频运行,最终满足供浆自动化。

以冲浆泵为例来说明变频器的速度控制流程:该变频控制宜采用双闭环系统的速度控制方式,外环是速度闭环,内环是电流或转矩闭环。冲浆泵速度的设定值一方面是由浆速和网速比变化而获得,另一方面是来自于流浆箱的压力控制器。前者是主调,后者是微调。纸机的浆速和网速比基本上是恒定的,因此纸机的网速一旦变化,冲浆泵的转速也跟随变化;为了提高速度调节器的精确性和反映流浆箱的实际工艺过程,通常还需取流浆箱的压力PID控制输出值的±5%的变化来作为冲浆泵附加的速度设定值。速度的实际值取自传动电机的实际速度采样,可通过旋转测速电机或光电旋转编码器等检测装置获取。电流的设定值取自速度环的输出信号,电流的实际值取自各个传动点的交流变频器输出端电流互感器的测量值。因此对于冲浆泵的变频调速而言,需对其进行PID控制,可达到理想节能效果。

(五)、压缩空气系统的变频应用

压缩空气常用于造纸机网部与压榨部的气动加压升降装置、网毯的校正装置、气垫式流浆箱、引纸设备、涂布气刀以及各种气动仪表和调节装置等处。

压缩空气系统中,主要设备有空气压缩机、储气罐、减压阀、空气过滤器、汽水分离器及安全阀等,造纸机上通常压力需要为5-6BAR左右。在大多数纸厂中,都通过2台以上的空压机并列运行,然后通过储气罐来保持压力恒定。

由于压缩机功率较大且控制压力一般都通过加载或卸载来调节,电动机始终处于全速运行状态。实践表明该控制方式耗能巨大,浪费严重。所以目前都已趋向产用一台变频多台工频的方式来控制压缩机组,并组成压力闭环。

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