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利用PLC接口信号显示端口排除换刀器故障
2013-11-08 17:18:43   来源:www.simotd.com   评论:0 点击:

机床在立式加工状态下自动换刀时紧急制动,显示屏上报苦信号:E130(换刀器夹爪垂直信号为0)。换刀器停在动作途中。使用解救指令无效。于是分析和排除故库如下:
  西安电机销售中心文章:MH800C铣加工中心,立卧转换式工作头,双夹式自动换刀器。4+1轴联动,自诊断功能较完备,液压手衡式双夹自动换刀器,换刀动作复杂。换刀器故障占机床故障总数的10%.该机床设t了换刀故障解救指令M77.同时在显示屏上开出了接口状态显示窗口IOB,为PLC范围内的故阵诊断创造了方便条件。
  机床在立式加工状态下自动换刀时紧急制动,显示屏上报苦信号:E130(换刀器夹爪垂直信号为0)。换刀器停在动作途中。使用解救指令无效。于是分析和排除故库如下:
  (l)根据报警提示查阅“PLC接口与器件对照表”。找到与报普提示相对应的输人接口1205,与该接口相对应的位里检测器,然后打开显示屏上IOB窗口,发现其显示电平为O。
  (2)从换刀器上找到该开关,发现夹爪垂直状态感应到位,接近开关上表示信号电压输出的发光二极管(LED)被点亮,说明夹爪位置检测环节基本正常。在此情况下接口状态显示异常原因有两个:一是信号回路断路;二是信号处理和显示单元有故障。
  (3)开关从装配位置折离,人为感应该开关,发现每次感应时不但开关上LED点亮。而且接口电平IOB也翻转为高电平,由此基本可以证明信号处理和显示单元正常。为什么开关脱离安装位t时一切正常,装回原位参加换刀动作即故障报苦?二者差别是:前者为静态试验开关,后者是动态试验,是否PLC程序中反映夹爪翻腕动作的时限有间题了?即虽然换刀动作程序被固化在PLC程序ROM中。不会丢失也不会发生改变,但是由于液压机械等方面的磨损老化等原因造成动作迟缓。超过了程序中相应动作的时限导致报替?
  (4)由于不具备改写PLC程序的手段,考虑到Ml9(主轴角向定位指令)位t在整套换刀动作中的重要作用,重新检查调整了立卧两态的M19位里,机床故阵依旧。

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